Quadrocopter Diskussionssthread
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Also ich habe vor einem Monat etwss kleinkram aus China bestellt, kam nach etwa 3 Wochen an.
Dann habe ich 2 mal getrennt Akkus aus Holland bestellt, waren auch beide nach ein paar Tagen da.
Von daher kann ich da nicht klagen
Dann habe ich 2 mal getrennt Akkus aus Holland bestellt, waren auch beide nach ein paar Tagen da.
Von daher kann ich da nicht klagen
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Hab ja auch aus China gestern bestellt, ging auch am nächsten Tag raus, und im EU Warenlager hats immer so 2-3 Tage gedauert. UK war auch recht flott. Nu is halt mehr als ne Woche rum und es hat sich nix getan.
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Mal ein kleines Update:
ich bin mit Virtex drauf und dran eigene OpenLRS Hardware zu basteln. Nachdem die Post die Platinen gebracht hat, hab ich gestern von 21 Uhr bis 3 morgends, und von 8 bis 12 heute bestückt und getestet. Ein altes Zinnbad und Duko-Nieten haben irre lange aufgehalten, weil man die Vias so mies durchlöten konnte. War zwar Zinn drauf, aber keine Verbindung zur Leiterbahn... Naja whatever, nachdem die letzten Fehlerhaften Vias assimiliert waren, rennt der Scheiß.
Die Konfiguriererei via Funk ist echt nice, und ich werde auch mal bald den zusätzlichen seriellen Kanal über Funk testen. Dann kann man Alles an Sensorik anschließen was das Herz begehrt.
Virtex hat im Moment starke Probleme mit den 868MHz RFM's, aber das schiebe ich auch auf die Vias (liegen unterm Atmel, kann man also schwer nachlöten oder testen).
Alles in allem sehr empfehlenswert! Reichweitentest wird noch durchgeführt.
ich bin mit Virtex drauf und dran eigene OpenLRS Hardware zu basteln. Nachdem die Post die Platinen gebracht hat, hab ich gestern von 21 Uhr bis 3 morgends, und von 8 bis 12 heute bestückt und getestet. Ein altes Zinnbad und Duko-Nieten haben irre lange aufgehalten, weil man die Vias so mies durchlöten konnte. War zwar Zinn drauf, aber keine Verbindung zur Leiterbahn... Naja whatever, nachdem die letzten Fehlerhaften Vias assimiliert waren, rennt der Scheiß.
Die Konfiguriererei via Funk ist echt nice, und ich werde auch mal bald den zusätzlichen seriellen Kanal über Funk testen. Dann kann man Alles an Sensorik anschließen was das Herz begehrt.
Virtex hat im Moment starke Probleme mit den 868MHz RFM's, aber das schiebe ich auch auf die Vias (liegen unterm Atmel, kann man also schwer nachlöten oder testen).
Alles in allem sehr empfehlenswert! Reichweitentest wird noch durchgeführt.
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Moin, möge der Zinngott mit euch sein . Mit mir war er es ja leider nich. Bin gespannt auf eure weiteren Tests. Selber bin ich immer noch am rumbauen. Habe gestern wohl einen 1800 Zippy Akku durch anheizen eines frisch gekauften Grills mittels Quadrocopter mit Unterladung gekillt .
Tutorialcopter mit muwi 2.3 Ver. Igor 3 "leicht" funzt top aber die 2.3 ist im Yaw irgendwie lahm. Ich habe mal testweise 3S angeschnallt aber ohne gasweganlöernen bei meiner leichten Bauweise is das nicht zu kontrollieren . Übrigens bei Lidl gibts grad Kuschl/Kratzi Band von 3m. Ma sehen wie das zum Akkuhalten tut. Also bis auf weiteres auf 5,8/2,4 Ghzs. Aber wenn ihr nen Testpilot für Openlrs sucht -> hieeer.
Gruss Stefan
Tutorialcopter mit muwi 2.3 Ver. Igor 3 "leicht" funzt top aber die 2.3 ist im Yaw irgendwie lahm. Ich habe mal testweise 3S angeschnallt aber ohne gasweganlöernen bei meiner leichten Bauweise is das nicht zu kontrollieren . Übrigens bei Lidl gibts grad Kuschl/Kratzi Band von 3m. Ma sehen wie das zum Akkuhalten tut. Also bis auf weiteres auf 5,8/2,4 Ghzs. Aber wenn ihr nen Testpilot für Openlrs sucht -> hieeer.
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Hallo
der Lidl Klett ist super
habe den allerdings in Braun
der Lidl Klett ist super
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Hobbyking 12A BEC Wie Gasweg einlernen?
Habe hier 4 12A BEC von Hobbyking bei denen noch der
Gasweg eingelernt werden müsste. Auf die Regler habe ich
auf Simon K Firmware geflasht. Als Funke habe ich die
Turnigy 9XR mit der Firmware er9x-r810.
Den Regler habe ich direkt mit dem Empfänger verbunden.
Ich habe schonmal versucht die Regler einzulernen.
Das habe ich wie folgt gemacht: Gas an der Funke auf max,
Funke eingeschaltet, Stromversorgung für Regler hergestellt.
Normalerweise sollte es doch dann piepen.
Habe hier 4 12A BEC von Hobbyking bei denen noch der
Gasweg eingelernt werden müsste. Auf die Regler habe ich
auf Simon K Firmware geflasht. Als Funke habe ich die
Turnigy 9XR mit der Firmware er9x-r810.
Den Regler habe ich direkt mit dem Empfänger verbunden.
Ich habe schonmal versucht die Regler einzulernen.
Das habe ich wie folgt gemacht: Gas an der Funke auf max,
Funke eingeschaltet, Stromversorgung für Regler hergestellt.
Normalerweise sollte es doch dann piepen.
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ohne angeschlossenen Motor kann es nicht piepen
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Motor ist angeschlossen, das hatte ich vergessen vorher zu erwähnen.
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Hm, normalerweise rennen die auch ohne Kalibrierung, funzt das wenigstens ?
Wenn nicht, falsch geflasht
Wenn nicht, falsch geflasht
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ohne Kalibrierung rennen die Motoren. Das funtzt bestens.
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Versuch mal bitte folgendes, Knüppel nicht voll ausfahren, sowohl beim Gas voll wie auch beim Gas weg.
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ok das versuche ich mal morgen.
Habe zu dem Thema Esc ohne Beep aber Motor läuft etwas in
einem anderen Forum gefunden.
http://www.rclineforum.de/forum/board12 ... ter-l-uft/
Habe zu dem Thema Esc ohne Beep aber Motor läuft etwas in
einem anderen Forum gefunden.
http://www.rclineforum.de/forum/board12 ... ter-l-uft/
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Sind die Knüppel kalibriert worden?
Trimmer in Neutralstellung?
Irgendwelche Begrenzungen in der 9X programmiert?
Die Regler warten auf nen bestimmten "Wert", das kann
eventuell mal zickig reagieren.
Trimmer in Neutralstellung?
Irgendwelche Begrenzungen in der 9X programmiert?
Die Regler warten auf nen bestimmten "Wert", das kann
eventuell mal zickig reagieren.
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Die Knüppel habe ich kalibriert, das sollte passen.
Mit dem Trimmern meinst du warscheinlich die Potis. Diese stehen
alle in der mittelstellung. Ob ich Irgendwelche Begrenzungen in der 9X
programmiert habe, keine ahnung.
Mit dem Trimmern meinst du warscheinlich die Potis. Diese stehen
alle in der mittelstellung. Ob ich Irgendwelche Begrenzungen in der 9X
programmiert habe, keine ahnung.
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Nicht die Potis, ich mein die "Feintrimmung" der Knüppel.
Gibt pro Knüppel jeweils 2 davon (X/Y), deren Status
wird im Display dargestellt.
Gibt pro Knüppel jeweils 2 davon (X/Y), deren Status
wird im Display dargestellt.
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Es hat mit dem Gasweg einlernen gefuntzt.
Ich habe da Regler erwischt bei den das Piepsen sehr leise zu hören ist.
Also bin ich mit dem Ohr sehr nahe an dem Motor hingegangen und habe
dann erst dann den Regler besaftet. Und so leise das Piepsen vernommen.
Ich habe da Regler erwischt bei den das Piepsen sehr leise zu hören ist.
Also bin ich mit dem Ohr sehr nahe an dem Motor hingegangen und habe
dann erst dann den Regler besaftet. Und so leise das Piepsen vernommen.
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Krass! Ich kenn das nur so, daß unterschiedliche Motortypen
unterschiedlich laut sind. Aber "Leise Regler" - das höre ich
jetzt echt zum ersten male.
Hast Du die Motoren am Rahmen verbaut, so daß sie eine
Art "Resonanzkörper" haben? Lose Motoren können in der
Tat recht leise sein...
unterschiedlich laut sind. Aber "Leise Regler" - das höre ich
jetzt echt zum ersten male.
Hast Du die Motoren am Rahmen verbaut, so daß sie eine
Art "Resonanzkörper" haben? Lose Motoren können in der
Tat recht leise sein...
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ja, die brauchen einen Resonanzkörper, ähnlich wie Piezoscheiben.
Ich hab btw auch ein Reglerproblem der anderen Art. Die YEP Regler vom König sind zwar erste Sahne, aber um die Unterspannungserkennung zu programmieren braucht man zwangsweise die Programmierkarte -.-
Gehn zwar richtig geil ab die Regler (25k Touren am Prop kein Problem), aber was nützt das, wenn man kurz ohne Gas segelt, und dann der Möller rumpiept, und erst nach 5 Sekunden wieder Gas annimmt
Ich hab btw auch ein Reglerproblem der anderen Art. Die YEP Regler vom König sind zwar erste Sahne, aber um die Unterspannungserkennung zu programmieren braucht man zwangsweise die Programmierkarte -.-
Gehn zwar richtig geil ab die Regler (25k Touren am Prop kein Problem), aber was nützt das, wenn man kurz ohne Gas segelt, und dann der Möller rumpiept, und erst nach 5 Sekunden wieder Gas annimmt
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Die Motoren habe ich noch nicht am Rahmen verbaut.
ozonisator
Das mit dem Reglern ist überhaubt nicht gut.
Fünf Sek sind wenn der Copter in der Luft ist eine lange
Zeit, bis dahin kann er schon unschön gelandet sein.
ozonisator
Das mit dem Reglern ist überhaubt nicht gut.
Fünf Sek sind wenn der Copter in der Luft ist eine lange
Zeit, bis dahin kann er schon unschön gelandet sein.
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Naja, ist ja zum Glück "nur" am Nuri, für Copter würde ich immer Regler kaufen die man gescheit umflashen kann
"hot fix" war es, einfach auf NiMH umzustellen, muss ich halt übers Wochenende mit Lipo Piepser fliegen
"hot fix" war es, einfach auf NiMH umzustellen, muss ich halt übers Wochenende mit Lipo Piepser fliegen
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
ÖRKS.
Für teuer Geld aus .de ne Programmierkarte gekauft, UVLO auf 2,9V eingestellt, Problem bleibt. Weil der Akku-Ri zu hoch ist!
Zipyy 850mah 35C. Taugt vllt in meinem 250er Monocopter, aber definitiv nicht auf meinem Heizgerät.
Wer sich am Treffen auf meine ersten Schaumwaffelversuche erinnert, genau das gleiche Mopped, aber mit dreimal so dickem Motor, handgewickelt auf maximalen Lärm. Dreht ne 4x4 Latte auf 25k UPM
Und damit der Troll komplett ist, die 850er 45C Nanotechs waren natürlich nach ner Woche in Stock nachdem ich bestellt habe. Deswegen hatte ichs mal mit den zippys riskiert.
Achja, hier noch ein Video, ähnlich motorisiert
http://www.youtube.com/watch?v=l8G70O4Kpto&t=1m20s
Für teuer Geld aus .de ne Programmierkarte gekauft, UVLO auf 2,9V eingestellt, Problem bleibt. Weil der Akku-Ri zu hoch ist!
Zipyy 850mah 35C. Taugt vllt in meinem 250er Monocopter, aber definitiv nicht auf meinem Heizgerät.
Wer sich am Treffen auf meine ersten Schaumwaffelversuche erinnert, genau das gleiche Mopped, aber mit dreimal so dickem Motor, handgewickelt auf maximalen Lärm. Dreht ne 4x4 Latte auf 25k UPM
Und damit der Troll komplett ist, die 850er 45C Nanotechs waren natürlich nach ner Woche in Stock nachdem ich bestellt habe. Deswegen hatte ichs mal mit den zippys riskiert.
Achja, hier noch ein Video, ähnlich motorisiert
http://www.youtube.com/watch?v=l8G70O4Kpto&t=1m20s
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Moin, hui gehn diese Dinger in dem Video ab. Ich will ja diesen Sommer auch mal mitn kleinem Flieger anfangen aber der muss ersam schön langsam sein .
Mittlerweile habe ich Igor 3 also den Tutorialcopter mittlerweile aus Carbon mit ca. 315g ohne Akku auf 3S angelernt. Uiuiui das geht jetzt richtig ab. Da muss man jetzt schon gut aufpassen. Hab mir auch mal 3 Blatt 7035 Probs bestellt aber mit den 8045 funzt das auch schon gut. Regler werden jetzt warm aber Motoren nicht. Muss mal beobachten wie das wird wenns draussen auch wärmer wird.
Aber jetzt hänge ich schon wieder an der Ansteuerung von Aux 2. Aux 1 geht.
Also Turnigy 9xr Mix Cannel 5 auf Mix Channel 6 übernommen und auch verschieden Switches belegt und getestet, Aux 2 geht nicht. Dieses simple 6 Channel Template geladen, Aux 2 geht nicht. Wenn ich die Kabel am Orange RX 710 Nr 5 und 6 tausche geht Aux 2 und Aux 1 nich. Also das Board würde es annehmen. Irgendwie kommt also am Rx 710 Empfänger kein Kanal 6 raus.
Können tut es der orange aber weil ich ja vorher mit der verflashten 9x Funke das mal hinbekam. Da wars mit Multiwii 2.2 und Igor 1. Mit Megapirate hatte ich dann irgendwann dasselbe Problem deswegen wollte ich ja die 9x flashen was ja bekanntlich in die Hose ging. Nu habe ich die 9xr und steh vor dem selben Problem .
Gruss Stefan
PS: Als ich die 9xr einstellen wollte hab ich sogar gedacht ich bin total bescheuert. Erst mal mit der open Software vertraut machen. Dann gingen die Kanäle nicht richtig zuzuordnen... bis ich gemerkt habe das Mode 3 in der Funke eingestellt war ...
Mittlerweile habe ich Igor 3 also den Tutorialcopter mittlerweile aus Carbon mit ca. 315g ohne Akku auf 3S angelernt. Uiuiui das geht jetzt richtig ab. Da muss man jetzt schon gut aufpassen. Hab mir auch mal 3 Blatt 7035 Probs bestellt aber mit den 8045 funzt das auch schon gut. Regler werden jetzt warm aber Motoren nicht. Muss mal beobachten wie das wird wenns draussen auch wärmer wird.
Aber jetzt hänge ich schon wieder an der Ansteuerung von Aux 2. Aux 1 geht.
Also Turnigy 9xr Mix Cannel 5 auf Mix Channel 6 übernommen und auch verschieden Switches belegt und getestet, Aux 2 geht nicht. Dieses simple 6 Channel Template geladen, Aux 2 geht nicht. Wenn ich die Kabel am Orange RX 710 Nr 5 und 6 tausche geht Aux 2 und Aux 1 nich. Also das Board würde es annehmen. Irgendwie kommt also am Rx 710 Empfänger kein Kanal 6 raus.
Können tut es der orange aber weil ich ja vorher mit der verflashten 9x Funke das mal hinbekam. Da wars mit Multiwii 2.2 und Igor 1. Mit Megapirate hatte ich dann irgendwann dasselbe Problem deswegen wollte ich ja die 9x flashen was ja bekanntlich in die Hose ging. Nu habe ich die 9xr und steh vor dem selben Problem .
Gruss Stefan
PS: Als ich die 9xr einstellen wollte hab ich sogar gedacht ich bin total bescheuert. Erst mal mit der open Software vertraut machen. Dann gingen die Kanäle nicht richtig zuzuordnen... bis ich gemerkt habe das Mode 3 in der Funke eingestellt war ...
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Jo, verdammpt schnell, die Teile (auch wenn das jetzte nach BAP klingt).
@AndreasP, wie schauts aus, so langsam sollte Deiner auch mal fliegen ,-)
@AndreasP, wie schauts aus, so langsam sollte Deiner auch mal fliegen ,-)
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Die Propeller sind scharf wie die Sichel vum Mohnd *g*Obelix77 hat geschrieben: (auch wenn das jetzte nach BAP klingt)
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17968
das is das gute Stück, fürn Anfang total genial weil so gut wie unkaputtbar. Am Treffen hatte ich das Teil im Sinkflug in den Boden gerammt weil verknüppelt, dann ist ein Flügel halb abgerissen. Sekundenkleber reingeträufelt, zusammengedrückt, Minute später weiter geflogen
Kann da auch gerne Tips zu geben zwecks Motorisierung
Und ja, so ein schnell drehender Speed Propeller ist ein 1a Fleischwolf. Die normalen 5x3 GWS Propeller fangen btw ab ca 18k an zu flattern Man hört mit steigender Drehzahl erst das typische pfeiffen: "frrrrrrrrriiiiiiiiiiiii", und ab so ca 18-19k dann *BRAAAAAAAAPPPPP*, dann verwindet sich der Propeller und die Propellerspitzen flattern. Wenn man weiter aufreißt gibts irgendwann nen lauten Knall und dann fliegen die Brocken
das is das gute Stück, fürn Anfang total genial weil so gut wie unkaputtbar. Am Treffen hatte ich das Teil im Sinkflug in den Boden gerammt weil verknüppelt, dann ist ein Flügel halb abgerissen. Sekundenkleber reingeträufelt, zusammengedrückt, Minute später weiter geflogen
Kann da auch gerne Tips zu geben zwecks Motorisierung
Und ja, so ein schnell drehender Speed Propeller ist ein 1a Fleischwolf. Die normalen 5x3 GWS Propeller fangen btw ab ca 18k an zu flattern Man hört mit steigender Drehzahl erst das typische pfeiffen: "frrrrrrrrriiiiiiiiiiiii", und ab so ca 18-19k dann *BRAAAAAAAAPPPPP*, dann verwindet sich der Propeller und die Propellerspitzen flattern. Wenn man weiter aufreißt gibts irgendwann nen lauten Knall und dann fliegen die Brocken
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ich schrieb aus Erfahrung
Mein Finger ist verheilt, aber mein Bett ist ziemlich vermackt, die Wand sieht von der Attacke auch etwas unschön aus (schwarzer Kunststoffabrieb).
Mein Finger ist verheilt, aber mein Bett ist ziemlich vermackt, die Wand sieht von der Attacke auch etwas unschön aus (schwarzer Kunststoffabrieb).
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ich hab mal Propellerreste aus der Wand gepult... Voll in die Rigipsplatte reingeschossen
3800kV Motor an 4S, und so ein Propellerblatt wiegt nichmal ein Gramm, da kann man sich ausrechnen wie schnell der Kram ist
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
So es gibt gute neuigkeiten. Entlich dazu gekommen die
Motoren an dem Rahmen zu befestigen.
->zoom
Jetzt muss das alles noch verkabelt werden. Wie habt ihr die Kabel an der Nanowii Leiterplatte
verbunden, mit Pfostenleisten? Und wie habt ihr die Nanowii auf dem Rahmen befestigt?
Motoren an dem Rahmen zu befestigen.
->zoom
Jetzt muss das alles noch verkabelt werden. Wie habt ihr die Kabel an der Nanowii Leiterplatte
verbunden, mit Pfostenleisten? Und wie habt ihr die Nanowii auf dem Rahmen befestigt?
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Buchsenleiste mit nem Tropfen Heisskleber gesichert, sicher is sicher
Den Kontrollör klebt man idR mit Schaumklebeband auf
Den Kontrollör klebt man idR mit Schaumklebeband auf
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ich habe meine MultiWii mit Sekundenkleber befestigt.
Dazwischen ist eine etwa 7mm dicke Lage Schaumstoff (Schaltschrankdichtung)
ps: Sind das da am oberen Bildrand tatsächlich _DISKETTEN_?! Geil!
Ich habe in meinen Rechnern sogar noch jeweils ein Grosses Laufwerk
Dazwischen ist eine etwa 7mm dicke Lage Schaumstoff (Schaltschrankdichtung)
ps: Sind das da am oberen Bildrand tatsächlich _DISKETTEN_?! Geil!
Ich habe in meinen Rechnern sogar noch jeweils ein Grosses Laufwerk
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ja das sind welche, habe auch noch 5 1/4 Zoll Disketten und drei passende Laufwerke.xanakind hat geschrieben:Ich habe meine MultiWii mit Sekundenkleber befestigt.
Dazwischen ist eine etwa 7mm dicke Lage Schaumstoff (Schaltschrankdichtung)
ps: Sind das da am oberen Bildrand tatsächlich _DISKETTEN_?! Geil!
Ich habe in meinen Rechnern sogar noch jeweils ein Grosses Laufwerk
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Hallo Andreas
sieht nach dem X525 Frame aus.
schaue das deine Motorplatten ordentlich dick sind.
Denn im Original sind diese zu weich
sieht nach dem X525 Frame aus.
schaue das deine Motorplatten ordentlich dick sind.
Denn im Original sind diese zu weich
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ich war heute das Geschoss fliegen. ABSOLUT GEISTESKRANK
Starten muss man mit gut Gas, wenn der noch nicht richtig gleitet lässt es sich auch extremst beschissen steuern. Bei der kleinsten Gasraste fliegt das Ding schon schnell genug, mit Vollgas kreischt das Teil abartig los, und ist in ca 3 Sekunden von Null auf "Ich seh den nimmer". Definitiv eine subversiv sinnlose Frickelei die man nur an geeigneten Flugplätzen freilassen sollte. Also ideal fürs Treffen
Starten muss man mit gut Gas, wenn der noch nicht richtig gleitet lässt es sich auch extremst beschissen steuern. Bei der kleinsten Gasraste fliegt das Ding schon schnell genug, mit Vollgas kreischt das Teil abartig los, und ist in ca 3 Sekunden von Null auf "Ich seh den nimmer". Definitiv eine subversiv sinnlose Frickelei die man nur an geeigneten Flugplätzen freilassen sollte. Also ideal fürs Treffen
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Das muss ich mir unbedingt mal Live ansehenozonisator hat geschrieben:Ich war heute das Geschoss fliegen. ABSOLUT GEISTESKRANK
Mir ist ja meiner eigentlich schon viel zu schnell
Ich habe mir mal neben einem weiteren Video TX auch mal einen weiteren RX bestellt.
Dieser kam heute an.
gleich eingebaut-->keine besserung
Dann habe ich mal mit den Antennen rumgespielt.
Es machte keinen unterschied, ob ich eine ANtenne dran habe (egal welche) oder der SMA Stecker offen ist.
Selbst wenn ich meinen Finger draufhalte oder den SMA Stecker kurzschliesse bleibt das Bild so, wird teilweise sogar etwas besser!
Vielleicht geht das nur bei Vollmond. Oder die Erdrotation ist irgendwie falsch. Scheissdreck! Alles ganz böser Voodoo!
Momentan geht die HF aus dem Sender erstmal in den 1 Watt verstärker und erst dann über die SMA buchse in die Antenne. Den Verstärker kann man per Jumper zuschalten. Ist da vielleicht der Wurm drin..... viel mehr kanns ja nich mehr sein:?:
Morgen mache ich mal direkt an den TX einfach nur ein kurzes Stück Draht.
Dazu hatte ich heute irgendwie keine Lust mehr
Scheiss HF-drecksgelumpe!
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ähm, den Sender bitte NIEMALSNICHT ohne Antenne betreiben!
Wenn der Sender die HF nicht richtig los wird, stirbt seine Endstufe.
Welche Antennen werden denn benutzt?
"Richtig" werden nur zirkular polarisierende funktionieren.
Den Turboflieger würde ich auch tierisch gern mal live sehn.
Wobei ich mir auch die Frage stelle, wie man sowas kontrolliert
steuern kann *gg*
Vielleicht klappts ja in Eiterfeld
Wenn der Sender die HF nicht richtig los wird, stirbt seine Endstufe.
Welche Antennen werden denn benutzt?
"Richtig" werden nur zirkular polarisierende funktionieren.
Den Turboflieger würde ich auch tierisch gern mal live sehn.
Wobei ich mir auch die Frage stelle, wie man sowas kontrolliert
steuern kann *gg*
Vielleicht klappts ja in Eiterfeld
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Werde vermutlich kommen können
xanakind:
Ich vermute irgend ein Fehler hat sich beim umlöten eingeschlichen. Kannst du mal hochauflösende Fotos machen?
xanakind:
Ich vermute irgend ein Fehler hat sich beim umlöten eingeschlichen. Kannst du mal hochauflösende Fotos machen?
Jop wir müssten unbedingt mal nen Termin finden PN kommt gleich.Das muss ich mir unbedingt mal Live ansehen
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Sehr schön! Copterstaffel aufm Treffen 2014ozonisator hat geschrieben:Werde vermutlich kommen können
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ja natürlich, Igor Air !
Wir sollten aber dann mal nen Bandplan anlegen, wer wo rumbläst, nicht dass man sich gegenseitig ausschiesst, vor allem wenn jemand mit ähh Meinungsverstärker und erhöhtem Druck am Antennenfusspunkt fliegt
Wir sollten aber dann mal nen Bandplan anlegen, wer wo rumbläst, nicht dass man sich gegenseitig ausschiesst, vor allem wenn jemand mit ähh Meinungsverstärker und erhöhtem Druck am Antennenfusspunkt fliegt
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Haltet Euch fern von Antennen. Da gibt es oft ganz fiese Abspannseile!
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Ich bin heute mal etwas im Feld geflogen und habe mal wieder die Serienbildfunktion genutzt:
Originalgrösse, nicht verkleinert.
Das hatte ich vor einiger Zeit schonmal.
Hab dann mal eine aktuelle Firmware auf die Kamera gezogen, seit wem war ruhe. Dachte ich.
Das ganze lässt sich nicht Wiederholen und kommt scheinbar willkürlich.
Die Videos die ich danach gemacht habe, waren ganz normal.
Hattet ihr das bei eurer Mobuis auch schonmal?!
Originalgrösse, nicht verkleinert.
Das hatte ich vor einiger Zeit schonmal.
Hab dann mal eine aktuelle Firmware auf die Kamera gezogen, seit wem war ruhe. Dachte ich.
Das ganze lässt sich nicht Wiederholen und kommt scheinbar willkürlich.
Die Videos die ich danach gemacht habe, waren ganz normal.
Hattet ihr das bei eurer Mobuis auch schonmal?!
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
OSD funzt
Sieht leider etwas grottig aus, weil der Monitor eine beschissene Auflösung hat Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Heute mal alles Testweise verkabelt, um zu schauen ob der Platz
auf dem Frame ausreicht. Die Stecker von den Motorregler muss
ich noch verändern, bei den 3 Reglern wird ja nur das Signalkabel verwendet.
->zoom
Die Regler brauchen noch neue Schrumpfschläuche, wie habt ihr das mit dem Einschrumpfen gemacht?
Feuerzeug oder doch lieber die Heißluftpistole verwenden? Möchte die Regler ungerne rösten.
auf dem Frame ausreicht. Die Stecker von den Motorregler muss
ich noch verändern, bei den 3 Reglern wird ja nur das Signalkabel verwendet.
->zoom
Die Regler brauchen noch neue Schrumpfschläuche, wie habt ihr das mit dem Einschrumpfen gemacht?
Feuerzeug oder doch lieber die Heißluftpistole verwenden? Möchte die Regler ungerne rösten.
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Rösten ist so gut wie unmöglich, bei dem Schrumpfschlauch den ich hatte musste man aber aufpassen, dass man keine Löcher reingeschmolzen hat. Hab nen alten Fön genommen, und den Ansaugschnuddel mit meiner Hand schrittweise abgedichtet bis die Temperatur gepasst hat
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Hallo!
Heute ist mein QC das erste mal runtergeknallt. Aus ca. 5 oder 6 metern Höhe.
Der Schaden hält sich in Grenzen, nur ein Motor (aus dem Tut) ist verbogen,
läuft aber nach dem zurückbiegen wider.
Cam war zum Glück nicht montiert!
Zum Gück war der Copter dabei nicht über dem Wasser!!!!!
Ursache war wohl, daß sich ein Draht des Motors hinten links aus seiner
Lötstelle befreit hat (abgerissen, Starrdraht.)
Wie bekomme ich die Starrdrähte der Motoren SAUBER kontaktiert?
So einen Mist will ich net nochmal erleben!!!
Hatte den Draht sauber in nen Stecker gelötet, und das zusätzlich
noch mit selbstklebendem Schlumpfschlauch ummantelt.
LG,
Dirk
Heute ist mein QC das erste mal runtergeknallt. Aus ca. 5 oder 6 metern Höhe.
Der Schaden hält sich in Grenzen, nur ein Motor (aus dem Tut) ist verbogen,
läuft aber nach dem zurückbiegen wider.
Cam war zum Glück nicht montiert!
Zum Gück war der Copter dabei nicht über dem Wasser!!!!!
Ursache war wohl, daß sich ein Draht des Motors hinten links aus seiner
Lötstelle befreit hat (abgerissen, Starrdraht.)
Wie bekomme ich die Starrdrähte der Motoren SAUBER kontaktiert?
So einen Mist will ich net nochmal erleben!!!
Hatte den Draht sauber in nen Stecker gelötet, und das zusätzlich
noch mit selbstklebendem Schlumpfschlauch ummantelt.
LG,
Dirk
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Hallo,
massive Drähte sind an beweglichen oder schwingenden Teilen sinnlos. Sie brechen innerhalb kürzester Zeit. Daher legt man massive Drähte auf kürzestem Weg auf Verbinder auf, welchen eine starre Verbindung zum beweglichen Teil haben und befestigt diese unterwegs gut, um Schwingungsbrüche zu vermeiden. Ab dort geht es nur mit Litzen weiter. Und auch bewegliche Leiter sind nicht beliebig verformbar, man benutze lange Bögen, um die Knickwinkel klein zu halten. Brüche darin lassen sich auf die Dauer nicht vermeiden, es sind regelmäßige Wechsel der Kabel angesagt.
MfG. Andreas
massive Drähte sind an beweglichen oder schwingenden Teilen sinnlos. Sie brechen innerhalb kürzester Zeit. Daher legt man massive Drähte auf kürzestem Weg auf Verbinder auf, welchen eine starre Verbindung zum beweglichen Teil haben und befestigt diese unterwegs gut, um Schwingungsbrüche zu vermeiden. Ab dort geht es nur mit Litzen weiter. Und auch bewegliche Leiter sind nicht beliebig verformbar, man benutze lange Bögen, um die Knickwinkel klein zu halten. Brüche darin lassen sich auf die Dauer nicht vermeiden, es sind regelmäßige Wechsel der Kabel angesagt.
MfG. Andreas
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Kurz und knapp gesagt, die Lötstelle muss mitschwingen.
Deshalb werde ich bei meinem Hosentaschencopter die Regler nicht einfach direkt an die Motoren löten, sondern eine kleine Schleife aus dünnem Silikonkabel einplanen, als "Schwingungsunterbrechung". Die Motoren von meinem alten Copter habe ich direkt an Silikonkabel gelötet, und dann mit einem Kabelbinder fixiert. Luxus wäre eine kleine Platine. So hat zB xanakind seine Motoren befestigt.
An der Stelle noch der Hinweis, Kupferlackdraht am besten mittels heißem Lötkolben und Lötzinnperle abisolieren, sonst holt man sich Sollbruchstellen.
Deshalb werde ich bei meinem Hosentaschencopter die Regler nicht einfach direkt an die Motoren löten, sondern eine kleine Schleife aus dünnem Silikonkabel einplanen, als "Schwingungsunterbrechung". Die Motoren von meinem alten Copter habe ich direkt an Silikonkabel gelötet, und dann mit einem Kabelbinder fixiert. Luxus wäre eine kleine Platine. So hat zB xanakind seine Motoren befestigt.
An der Stelle noch der Hinweis, Kupferlackdraht am besten mittels heißem Lötkolben und Lötzinnperle abisolieren, sonst holt man sich Sollbruchstellen.
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Heute gab´s ne ganze Menge neuer Teile *freu*
Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Oh! da haste aber was vor
Mal guggen was da rauskommt
Dank Ozonisator läuft nun auch mein Video Funkkram
Heute kam die Reicheltbestellung nur mit Voodoozeugs.
Also alles mal zusammengebraten:
Mit dem Jumper links kann man zusätzlich Leistung in die Antenne prügeln
Die Rechten Jumper sind für die Frequenz und Bandwahl
Den Aufbau wollte ich eigentlich ändern und die Ausgangsbuchse direkt an den Verstärker braten. Das habe ich aber ersteinmal gelassen.
Der Vorteil bei dieser Konstruktion wie ich finde:
Landet der Copter mal etwas unsanft und die Antenne wird angedotzt, reisst es mir nicht den Verstärker kaputt und muss schlimmstenfalls nur das Kabel zum Verstärker tauschen.
Der Verstärker ist da so ziemlich gut geschützt.
Innen:
Alles recht eng:
Da ich das Platinchen für den eigentlichen Sender neu gemacht habe, habe ich auch gleich mal die beiden Ports für die Umschaltung der Alternativfrequenzen(S & BX) herausgeführt:
Am Empfänger habe ich das genau so gemacht, allerdings mit DIP Schaltern, so kann man recht einfach die Frequenz oder gar das Band wechseln.
Bei den Buchsen muss man aufpassen:
Die länglichen Kontaktflächen oben und unten sind mit dem Aussenring verbunden. Soweit klar
der kleine Nippel rechts aber auch!
Wenn man die Buchse also einfach so auf die Leiterbahn brät, macht man nen schönen Kurzschluss.
Zum glück hab ich die Buchse vorher ausgemessen
Da das ganze so tatsächlich ziemlich gut funktioniert, lasse ich das ersteinmal so.
Never touch a running system......
Morgen werde ich mal einen kleinen Reichweitentest machen.
Dann kommen bessere Antennen dran und dann muss der Copter ein paar Gramm abnehmen (Aktuell mit 2,2Ah Akku etwa 730 Gramm)
Ich bin so Happy das das nun tatsächlich funktioniert
Mal guggen was da rauskommt
Dank Ozonisator läuft nun auch mein Video Funkkram
Heute kam die Reicheltbestellung nur mit Voodoozeugs.
Also alles mal zusammengebraten:
Mit dem Jumper links kann man zusätzlich Leistung in die Antenne prügeln
Die Rechten Jumper sind für die Frequenz und Bandwahl
Den Aufbau wollte ich eigentlich ändern und die Ausgangsbuchse direkt an den Verstärker braten. Das habe ich aber ersteinmal gelassen.
Der Vorteil bei dieser Konstruktion wie ich finde:
Landet der Copter mal etwas unsanft und die Antenne wird angedotzt, reisst es mir nicht den Verstärker kaputt und muss schlimmstenfalls nur das Kabel zum Verstärker tauschen.
Der Verstärker ist da so ziemlich gut geschützt.
Innen:
Alles recht eng:
Da ich das Platinchen für den eigentlichen Sender neu gemacht habe, habe ich auch gleich mal die beiden Ports für die Umschaltung der Alternativfrequenzen(S & BX) herausgeführt:
Am Empfänger habe ich das genau so gemacht, allerdings mit DIP Schaltern, so kann man recht einfach die Frequenz oder gar das Band wechseln.
Bei den Buchsen muss man aufpassen:
Die länglichen Kontaktflächen oben und unten sind mit dem Aussenring verbunden. Soweit klar
der kleine Nippel rechts aber auch!
Wenn man die Buchse also einfach so auf die Leiterbahn brät, macht man nen schönen Kurzschluss.
Zum glück hab ich die Buchse vorher ausgemessen
Da das ganze so tatsächlich ziemlich gut funktioniert, lasse ich das ersteinmal so.
Never touch a running system......
Morgen werde ich mal einen kleinen Reichweitentest machen.
Dann kommen bessere Antennen dran und dann muss der Copter ein paar Gramm abnehmen (Aktuell mit 2,2Ah Akku etwa 730 Gramm)
Ich bin so Happy das das nun tatsächlich funktioniert
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
Moin,
den kleinen Monitor habe ich auch die Tage bekommen . Soll ja das hier werden
http://fpv-community.de/showthread.php? ... Brille-2-0
was haste denn da für Motoren ?
Freut mich für dich das dein Vodoo geht. Ich muss ozoni auch unbedingt mal meine verpfuschten Sachen schicken.
Ich hab mittlerweile leider meine 5 Blatt cloverleav Antenne verbeult, geht aber irgendwie noch einigermassen. Aber ist halt misst wenn der Copter crasht fliegt er halt oft auf die Antenne. Da war ich schon manchma froh das das Antennenkabel auf dem das Kleeblatt sitzt weich ist, sonst hätte es mir bestimmt schon die Buchse kalt herausgelötet.
Gruss Stefan
den kleinen Monitor habe ich auch die Tage bekommen . Soll ja das hier werden
http://fpv-community.de/showthread.php? ... Brille-2-0
was haste denn da für Motoren ?
Freut mich für dich das dein Vodoo geht. Ich muss ozoni auch unbedingt mal meine verpfuschten Sachen schicken.
Ich hab mittlerweile leider meine 5 Blatt cloverleav Antenne verbeult, geht aber irgendwie noch einigermassen. Aber ist halt misst wenn der Copter crasht fliegt er halt oft auf die Antenne. Da war ich schon manchma froh das das Antennenkabel auf dem das Kleeblatt sitzt weich ist, sonst hätte es mir bestimmt schon die Buchse kalt herausgelötet.
Gruss Stefan
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Re: Quadrocopter Diskussionssthread
xanakind: du musst halt mit dem Kabel am Ausgang aufpassen, ich hätte den Kühlkörper umgebaut und dann direkt ne Buchse am Ausgang vorgeschlagen. Weil ich finde keine zuverlässigen Daten zur Kabeldämpfung bei den Frequenzen, und im schlimmsten Falle brennt dir das Kabel ab. Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen, vllt solltest du mal einen kleinen Test machen und die Temperatur überwachen. Dir geht halt etwas Leistung im Kabel verloren, weil as Kabel so dünn ist. Besser wäre echt die Buchse direkt am Ausgang
Die Abreißproblematik kann man elegant umschiffen, wenn man das Modul nur mit nem dünnen Kabelbinder befestigt, und die Buchse mit 2-3mm Alu am Külkörper festschraubt. Oder einfach nicht crashen
Probier es einfach mal so wie es ist aus, checke die Temperatur, und wenn halt 100mW am Kabel verloren gehen, dann ist das bei der Power eh wurscht
Ach und nochwas: Pegelmessgerät zum debuggen ist verdammt nützlich, da kann man direkt auch Aussage über die Leistung machen wenn man die Feldstärken vergleicht.
http://www.linear.com/product/LTC5508 Das Teil hab ich an nem Atmel mit LEDs am Einsatz, bis 24GHz getestet, mangels Funktionsgenerator den Frequenzgang aber noch nicht aufgenommen. Mit einem 30dB Dämpfungsglied könnte man dann auch locker bis 1W Leistung messen. Müsste halt nur für den Frequenzbereich kalibriert sein. Atmel und LCD dran, dann kann man gleich Kalibrierungsdaten für den gewünschten Frequenzbereich abrufen. Also wer einen 6GHz Funktionsgenerator hat, bitte melden
Die Abreißproblematik kann man elegant umschiffen, wenn man das Modul nur mit nem dünnen Kabelbinder befestigt, und die Buchse mit 2-3mm Alu am Külkörper festschraubt. Oder einfach nicht crashen
Probier es einfach mal so wie es ist aus, checke die Temperatur, und wenn halt 100mW am Kabel verloren gehen, dann ist das bei der Power eh wurscht
Ach und nochwas: Pegelmessgerät zum debuggen ist verdammt nützlich, da kann man direkt auch Aussage über die Leistung machen wenn man die Feldstärken vergleicht.
http://www.linear.com/product/LTC5508 Das Teil hab ich an nem Atmel mit LEDs am Einsatz, bis 24GHz getestet, mangels Funktionsgenerator den Frequenzgang aber noch nicht aufgenommen. Mit einem 30dB Dämpfungsglied könnte man dann auch locker bis 1W Leistung messen. Müsste halt nur für den Frequenzbereich kalibriert sein. Atmel und LCD dran, dann kann man gleich Kalibrierungsdaten für den gewünschten Frequenzbereich abrufen. Also wer einen 6GHz Funktionsgenerator hat, bitte melden